一、背景
百威(武汉)啤酒有限公司是一家合资企业,投资总额超过2亿美元,年啤酒生产能力达50万吨。
二、主要做法
公司开展节水工作以来,认真贯彻落实国家节水减排方针政策,以节能降耗为己任,结合公司的实际情况,在保证产品高品质的同时,努力做好成本的控制与能源的节约,在提高水的重复利用率和合理用水上采取了一系列举措,水的重复利用率、间接冷却水循环率、冷凝水回用率都在不断提高;在水的计量仪表配置方面,关键用水处都换上了电磁流计,从而保证了水计量设施配备率达到100%,为公司的节能降耗做出了积极的贡献。
公司建厂之初,就投资5000万元建造了国内一流的污水处理厂,日污水处理能力为4000立方米。2010年底,公司自筹资金1680万元,把过去因工艺要求不同而不能回用的中水,通过引进世界先进的处理技术——多介质过滤器加超滤装置,加反渗透装置及全系统采用PLC自动/手动切换控制等方法,对工厂污水处理厂处理达到排放标准的中水再处理,使其水质达到可用在工厂包装车间传送带润滑,工厂糖化间设备冷却及社区居民可使用水平。为企业率先开展中水回用到社区,把中水送出厂外开了一个好头,为武汉市推行节约用水找到了一个较好途径,开辟了一条新路,受到国内外媒体广泛关注和好评。
三、节水成效
目前,公司把处理后的中水回用到车间和工厂周边社区、工厂周边工业园,用于设备冷却、锅炉补水、草坪浇花、道路保洁、洗车、水景观及消防等,使公司啤酒生产水耗达到国际啤酒行业领先水平,年节水量88万立方米。
动力冷却水的循环使用,年节水量7.6万立方米;包装杀菌机冷却水的循环使用,年节水约50万立方米;提高冷凝水回用率到85%,年节水量约1.3万立方米;发酵CIP清洗程序改进,年节水量6.7万立方米。近年来,随着公司节水工作和管理制度的不断完善,啤酒生产用水单耗呈现出逐年降低的趋势,2023年啤酒生产用水单耗达到国内行业领先水平。
在不断推进节水技术改造的同时,企业积极履行社会责任,组织开展丰富多彩的节水主题宣传培训教育活动,号召职工争当节约用水的示范者和推动者。