一、背景
上海赛科石油化工有限责任公司(以下简称“上海赛科”)是中国石油化工股份有限公司等出资成立的中外合资有限责任公司,位于上海化学工业区内,占地约200公顷。
二、主要做法
(一)强化节水管理
上海赛科制定了《工业水管理程序》等操作规程和用水节水制度,以精细的统计分析,提升用水管理水平。
(二)优化节水技术
1.脱盐水站项目(冷却塔排污水循环利用)
2010年建成脱盐水站,日处理量达500立方米,以循环水场冷却塔排污水为水源,采用HERO技术生产脱盐水,减少废水排放,废水回用量达169.54万立方米。
2.EBSM污染凝液回用项目
EBSM污染凝液预处理设施将换热降温后的污染凝液送入气水混合器后,充入压缩空气提高水中的溶解氧,通过除铁器将Fe2+氧化成Fe3+,然后经升压依次经过表面过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器处理后送循环水场作为循环水进行回用,污染凝液回用量达20.03万立方米。
3.雨水回用项目
雨水经过多介质过滤器、活性炭过滤器去除悬浮物和有机物后进入回用雨水罐。回用雨水分别用于绿化浇灌、循环水补水、消防水补水,雨水回用量达7.77万立方米。
4.循环水旁滤项目
针对循环水粘泥、排污量升高等问题提出改造旁滤器(原为无阀过滤器)。循环水经多介质过滤器过滤后水质大幅提升,节水量达71.1万立方米。
5.有机污水回用项目
有机污水经生化、厌氧、生物滤池、多介质过滤器、超滤膜、反渗透工艺处理后用作循环水补水,污水回用量达76.21万立方米。
6.循环水场回水管安装在线检测仪
通过回水总管人工余氯和TOC分析及时发现工艺化工物料泄漏,防止循环水水质恶化,减少循环水置换,年工业水节水量约40万立方米。
7.零星凝液收集回收
增加过滤器消除烯烃凝液送脱盐水站流量输送瓶颈,提升装置混床再生水量,提高凝液回用率,年节水量约9万立方米。
(三)创新智慧管控
PI系统能够实时获取实际数据源的原始生产用水数据,监测用水状况,随时了解每个单元、每台设备以及整个企业不同层面的运作状况。
三、节水成效
上海赛科乙烯单位产品用水量5.65立方米/吨,优于《上海市用水定额(试行)》中C251精炼石油产品制造乙烯通用值规定的7.24立方米/吨的要求,水重复利用率达到了98.51%,处于行业先进水平。2023年,获得工业和信息化部、水利部、国家发展改革委、市场监管总局联合授予的重点用水企业“国家水效领跑者”荣誉称号。上海赛科将继续把“节水优先”的理念贯穿于企业发展,发挥好国家水效领跑者示范引领作用,探索节水新路径,深挖节水潜力,让绿色成为企业高质量发展的鲜明底色。